加入蘇州寶興18年來(lái),馬健從一名押出機(jī)手成長(zhǎng)為樣品車間主任、工程技術(shù)研究中心工藝工程師,共取得實(shí)用新型、發(fā)明專利29項(xiàng),名列蘇州工業(yè)園區(qū)2017年“最美工匠”20強(qiáng),多次被電線電纜報(bào)等媒體宣傳。他始終腳踏實(shí)地一步步前行著,在生產(chǎn)和技術(shù)的一線陣地上發(fā)光發(fā)熱,用自己無(wú)私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神譜寫出了一首響亮的奮斗贊歌!
突破思維 提升產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量
停機(jī)、換輪、開機(jī)…這是從事電線電纜生產(chǎn)的人都熟知的“常規(guī)”操作,雖然重復(fù)且費(fèi)時(shí)費(fèi)力,但很多人早已習(xí)以為常,不過(guò)馬健卻不這么認(rèn)為。
為什么不能有更高效的方式呢?大膽的想法得到了公司的大力支持,他便立即付諸行動(dòng)。從手工剪切線芯導(dǎo)體接頭到設(shè)備剪切線芯導(dǎo)體接頭、從手工錫焊到陶瓷管定位焊,再到定制的玻璃管定位焊,這期間馬健經(jīng)歷了無(wú)數(shù)次失敗、改進(jìn),再失敗再改進(jìn),終于找到一種特殊材質(zhì)的玻璃管,通過(guò)低電壓高電流的高溫熔接對(duì)焊完成。改進(jìn)后的不停機(jī)換輪連續(xù)生產(chǎn)線,僅需1人操作,工作效率提升了75%,減少了因停機(jī)換輪產(chǎn)生的廢品50M,大大提升了工作效率和保證了生產(chǎn)交貨期。
可馬健改進(jìn)還來(lái)不及高興,新的問題就出現(xiàn)了。兩輪導(dǎo)體連接處必定會(huì)有一個(gè)接頭。如果在生產(chǎn)過(guò)程中未被檢查出來(lái)流給客戶,就是一次A類事故。如何快速準(zhǔn)確找到接頭,避免接頭漏過(guò)和廢品發(fā)生?
這個(gè)問題一直縈繞在馬健的腦海中。直到有一次,家里電器觸水保險(xiǎn)跳閘停電,他突然蹦出一個(gè)想法:短路!故意短路!不久后,一個(gè)全新的信號(hào)傳輸接觸式自動(dòng)報(bào)警裝置就出現(xiàn)在押出機(jī)的進(jìn)線端,在滿足長(zhǎng)度設(shè)定同時(shí),又自動(dòng)通過(guò)連接的氣壓電磁閥控制的機(jī)械手,在生產(chǎn)作業(yè)線機(jī)頭位置做出標(biāo)記,提示機(jī)手做出正確處理,確保接頭不會(huì)流向客戶,保證了產(chǎn)品質(zhì)量和用戶體驗(yàn)。
“那次停電給我的啟發(fā),確實(shí)有點(diǎn)靈光乍現(xiàn)?!瘪R健回憶。
創(chuàng)新方法 推進(jìn)技術(shù)革新和降本增效
在電線電纜的生產(chǎn)押出成品電線時(shí),線面在高溫下成型,通過(guò)水槽和吹風(fēng)來(lái)實(shí)現(xiàn)降溫、冷卻和定型,出冷卻水槽后要盡快干燥和印字。但這種吹風(fēng)效果不僅噪音大,而且影響印字效果和員工健康。
愛提問、愛鉆研的馬健又開始琢磨了。他先是找來(lái)舊的吹風(fēng)嘴拆卸觀察,通過(guò)分析比對(duì),馬健找到了改良方向,在經(jīng)過(guò)多次的試驗(yàn)后,在押出機(jī)第一段水槽的出線端,安裝了改良后的干燥裝置,當(dāng)成品線材通過(guò)時(shí),吹風(fēng)、干燥均得到有效控制,保證了印字效果;另外,通過(guò)延長(zhǎng)和密封干燥裝置空間,能有效減壓消聲改善生產(chǎn)噪音環(huán)境,改善員工的工作環(huán)境。
今年是集團(tuán)“三年創(chuàng)新倍增”等關(guān)鍵之年,圍繞著“強(qiáng)管理、降成本、促發(fā)展”馬健又提出了很多“降本增效”的新點(diǎn)子:通過(guò)改善電子線生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)速度提升30%以上,每年可節(jié)約成本16.8萬(wàn)元;通過(guò)提高流延產(chǎn)生時(shí)間進(jìn)行模具工藝設(shè)計(jì)改進(jìn),有效降低線材斷頭及報(bào)廢率,每月可節(jié)約成本5-6萬(wàn)元。疫情期間,馬健也主動(dòng)擔(dān)當(dāng),帶頭開機(jī),確保蘇州寶興復(fù)工復(fù)產(chǎn)的順利進(jìn)行。
如今,馬健依然活躍在生產(chǎn)技術(shù)一線,孜孜不倦地“提問”,用行動(dòng)詮釋著工匠精神和奮斗精神。